2 改進措施
(1)引流砂的烘烤。針對引流砂比較潮濕的情況,鋼廠購買了烘烤箱,將引流砂持續在線烘烤,降低引流砂含水量。
(2)投包方式。鋼廠采用加砂漏斗,將漏斗直通座磚孔徑處,將引流砂準確灌入到座磚及上水口孔徑內;并且經過多次試驗確定最終加砂量,使引流砂在座磚上部既可以呈饅頭狀又不造成浪費,且保證引流砂燒結層在鋼水的靜壓力下容易被破壞。
(3)座磚與上水口的改進。通過此次改進,增加了座磚及上水口內引流砂的體積,確保引流砂的引流效果;同時更有利于上水口及座磚的清理。
(4)改變清理方式。在原有包底清理方式的基礎上增加包口清理,在清理透氣磚的同時清理座磚孔徑內部鋼渣,確保座磚及上水口內無殘渣等;同時增加在線鋼包橫放放置時間,縮短上下線鋼包平臺烘烤時間等。
(5)改變耐火材料工藝。原有上水口采用油浸工藝,在高溫下上水口中滲出瀝青與引流砂結塊,不利于鋼包自開,在確保使用次數下,上水口增加焙烘工藝,減少上水口中瀝青含量。
針對鋼包自開率較低的問題,分析原因,通過相應的一系列措施,包括:烘烤引流砂、改變投包方式、改進座磚與上水口、改變清理方式、改變耐火材料工藝等,自開率由原本的50%~60%提升到85%左右,為鋼廠的連續性生產及優化鋼坯質量提供了良好的條件。(摘編自《第十五屆全國耐火材料青年學術報告會文集》,作者李振河)