對高爐煉鐵發展的建議
在總結2016年我國高爐煉鐵取得的主要成績的基礎上,推廣已有經驗,爭取2017年取得更大的成績,筆者認為應該重點做好以下工作:
一是從原料采購到燒結高爐配礦實現一體化,最大限度地降低高爐煉鐵成本。不能片面地追求低成本而從國外采購高SiO2、Al2O3含量的礦(造成渣量大)進行高爐煉鐵,大渣量不能給高爐帶來效益,只會提高燃料比,加大廢氣排放量,降低高爐的效益。2016年統計的344座高爐中有48座高爐的入爐礦品位低于56%,渣鐵比高于400kg/t,這有較大的空間可以提升。
二是向進一步降低燃料比進軍。2016年全國344座高爐的燃料比平均為532.4kg/t,降低燃料比還有很大的潛力。辛集澳森460m3高爐的燃料比能做到500.6kg/t,610m3高爐的燃料比能做到513.3kg/t,而4000m3級的特大型高爐燃料比居然高于540kg/t。2016年全國列入統計的高爐中有54座高爐的燃料比高于550kg/t,占了15.7%,還有幾座高爐的燃料比超過600kg/t。應該找出原因所在,不遺余力地降低燃料比,求得企業的生存和發展。
三是降低燒結礦和爐渣MgO含量。在當前原燃料市場條件下,燒結礦降低1%的MgO,噸鐵能降低56元~60元的成本。目前還是高MgO(>2.5%)模式生產燒結礦的企業應轉變思路,加大力度降低MgO含量,降低生鐵成本。2016年納入統計的高爐中有24座高爐用燒結礦的MgO含量>2.5%,最高的達到3.94%。
四是提高煤氣利用率,進一步降低燃料比。2016年全國納入統計的344座高爐煤氣利用率總平均值僅為45%,說明提高煤氣利用率的空間很大,全國煤氣利用率最高的達到53.8%(鞍鋼3200m3高爐),最低的僅為36.26%,差距相當大。高1%的煤氣利用率,可以降低5kg/t的燃料比。應該改善高爐上部煤氣流的合理分布,提高頂壓,改善爐料的還原性,縮小入爐礦的平均粒徑,提高煤氣利用率,為降低燃料比做鋪墊。
五是推廣應用先進的煉鐵技術。重視高風溫,合理布料,采用爐腹煤氣量指數管控高爐下部操作,實現上、下部結合的高爐長期順行穩定操作。同時,推進高爐煉鐵向數字化、信息化、智能化發展,實現高爐煉鐵規范化、現代化。 (來源:中國鋼鐵新聞網)